多年来,常规停电预防性试验对保证电力设备安全运行起到了积极的作用,但是随着电力设备的大容量化、高电压化、结构多样化及密封化,对常规停电预防性试验而言,由于所采用的方法大多是传统的简易诊断方法,因而显得不太适应,主要表现在如下几个方面:
(1)试验时需要停电。目前,我国电力供应还比较紧张,即使是计划性停电,也会给生产带来一定的影响。在某些情况下,当由于系统运行的要求设备无法停运时,往往造成漏试或超周期试验,这就难以及时诊断出绝缘缺陷。另外,停电后设备温度降低,测试结果有时不能反映真实情况。研究表明,约有58.8%的设备难以根据低温度试验结果作出正确判断,
(2)试验时间集中、工作量大。我国的绝缘预防性试验往往集中在春季,由于要在很短的时间(通常为3个月左右)内,对数百甚至数千台设备进行试验,一则劳动强度大,二则难以对每台设备都进行十分仔细的诊断,对可疑的数据未能及时进行反复研究和综合判断,以致酿成事故。例如,某SW6-220型少油断路器,测得A、B、C三相泄漏电流分别为2uA、7uA、2uA。B相泄漏电流异常、且绝缘油火花放电电压仅有18.8kV,由于忽视综合分析和判断,认为B相泄漏电流没有超过《规程》要求值10uA,而投入运行,结果投运10个月后发生爆炸。
(3)试验电压低、诊断的有效性值得研究。现行的变电设备中有很大部分的运行相电压为110/√3~500/√3kV,而传统的诊断方法的试验电压一般在10kV及以下,即试验电压远低于工作电压。由于试验电压低,不易发现缺陷,所以曾多次发生预防性试验合格后的设备烧坏或爆炸情况。例如,某OY-110√3-0.0066型耦合电容器试验合格,而运行不到3个月就发生爆炸。